直流主轴驱动系统常见故障维修
发布者:zyp 来源:苏州吉海机电设备有限公司 发布时间:2022-6-8
直流主轴驱动系统维修常见故障
尽管直流主轴驱动系统在目前已应用不多,逐步为交流主轴驱动系统取代,但现有系统的维修还有不少,在此也总结它的故障特点。
1. 主轴速度不正常或不稳定,造成这类故障的原因见表5-1。
表5-1:主轴速度不正常或不稳定的故障综述:
可能原因 检查步骤 排除措施
电动机负载过重 重新考虑负载条件,减轻负载
速度指令电压不良或错误 测量从数控装置主轴接口输出过来的信号 确保主轴控制信号正常
D/A变换器故障
反馈线断线或不良 测量反馈信号 确保接线正确
反馈装置损坏 更换反馈装置
电动机故障,如:励磁丧失等 采用交换法,可以判断是否出了故障 更换电动机
驱动器故障 更换驱动器
误差放大器故障
印刷线路板太脏 打开驱动器,定期给电路板作出清洁 保持电路板的清洁或更换放大器
2. 电动机速度达到一定值就上不去了。如FANUC直流可控硅主轴伺服驱动单元为1160。它是电动机的调速转换点。速度在0——1160,励磁电流为6.8A恒定,电机主线圈电压由0——220V变化,电机速度大于1160后,则电机主线圈电压为220V恒定,励磁电流从6.8A减小。其可能原因间表5-2。
表5-2:主轴电机速度达到一定值就上不去了的故障综述
可能原因 检查步骤 排除措施
晶闸管整流部分太脏,造成直流母线电压过低或绝缘性能降低 清洁好晶闸管,保持内部电路板的清洁
电动机磁体不正常,输出电压不正常 用万用表测量历次电压 更换磁体或更换电动机
控制板的励磁回路故障 用交换法测试控制板 更换控制板
3. 发生过流报警,造成这类故障的原因见表5-3。
表5-3:主轴过流报警综述
可能原因 检查步骤 排除措施
驱动器电流极限设定错误。 检查设定参数 依照参数说明书,设置好参数
主轴负载过大,或机械故障 检查是否机械卡住,在停机状态下用手盘主轴,应该非常灵活 确保主轴无机械异常,如果负载过大,重新考虑机床负载条件
长时间切削条件恶劣 调整切削参数,改善切削条件,
检查直流主轴电机的线圈电阻不正常,换向器太脏 检查直流主轴电机的线圈电阻是否正常,换向器是否太脏 确保电阻正常,用干燥的压缩空气吹干净
动力线连接不牢固 检查动力线是否连接牢固 拧紧动力线
励磁线连接不牢固 检查励磁线连接是否不牢固 拧紧励磁线
驱动器的控制励磁电源存在故障 也就是检查励磁电压是否正常
电动机故障,如:电枢线圈内部存在局部短路 采用交换法,可判断出它们是否有故障 更换电动机
驱动器故障如:同步触发脉冲不正确 更换驱动器
4. 过热或过载报警。这时驱动器的过热报警指示灯会亮,其可能原因见表5-5。
表5-5:主轴过热报警综述
可能原因 检查步骤 排除措施
长期负载过大,电动机太热 用手触摸电动机,感觉是否发热厉害,如果温度很烫手,等冷却后再开机,看是否仍有报警 改善切削条件,调整切削参数,降低负载
电动机或反馈线断线或短路 用万用表测量其输出端子,是否接通状况良好 确保连线正确
电动机故障 采用交换法,确定电动机是否有故障 更换电动机
5. 保险丝熔断。其可能原因见表5-6。
表5-6:保险丝熔断的故障综述
可能原因 检查步骤 排除措施
伺服电动机或主回路绝缘不良 检查直流伺服电机和主回路的绝缘 更换相应部件
电枢线短路 电枢线短路、电枢绕组短路或局部短路,电枢线对地短路 排除短路故障
主回路故障 用万用表检查所有主回路的可控硅是否有短路 更换相应坏的可控硅
控制板故障引起主回路电流过大 如果在烧保险的同时有过电流报警 按电流报警处理方法处理
输入电压太高 用万用表测量输入电压 控制电压在-10~15%范围内
6. 电动机不转。就是系统发出指令后,主轴伺服单元或直流主轴电动机不执行。其可能原因见表5-7。
表5-7:电动机不转的故障综述
可能原因 检查步骤 排除措施
机械卡死 在不通电的情况下,机械轴应该能自由活动 消除机械故障,减轻负载
负载特别大 在负载特别重的外界情况下, 重新考虑机床负载能力
机械连接脱落,如高/低档齿轮切换用的力和齿啮合不良 检查机械连接情况 重新调整机械连接
控制信号为满足主轴旋转的条件,如转向信号、速度给定电压为输入 通过PLC状态监测功能,查看主轴正/反转信号时否送出,主轴速度给定指令是否给出 从数控系统端找出故障,确保各指令正常
电动机动力线不良 用万用表测量各连线端子的接通情况
确保各连接线正常
电机励磁线短线
R、S、T线不正常
碳刷不好或严重磨损 检查直流主轴电机的碳刷是否正常,是否接触不好 更换好的碳刷
电动机励磁回路或主回路组织不正常 检查励磁回路是否有阻值,或者阻值很大? 如果没阻值或阻值很大,更换电动机
驱动器印制线路板表面太脏以致内部电路接触不良 在不通电的情况下,打开驱动器保护盖子,清洁印制线路板 保持驱动器的清洁,有良好的工作环境
触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生 属驱动器故障,采用交换法判断是否有故障 更换驱动器
控制板故障 用交换法判断是否控制板故障 更换控制板
7. 主轴定向不停止。有的系统会提示超时报警,其可能原因见表5-8。
表5-8:主轴定向不停止的故障综述
可能原因 检查步骤 排除措施
主轴没接收到编码器信号 编码器故障,没有输出零位信号 更换编码器
反馈回路故障,没有传入到系统 消除反馈信号传输中的断路
磁性传感器故障 如果采用此行传感器定位,检查相关的指示灯是否点亮 如果没亮,有故障,更换磁性传感器
定向板上的继电器损坏 如果主轴停在准停位,仍有报警,则说明定向板上的继电器损坏 更换相应继电器
8. 电刷磨损严重或电刷面上有划痕 可能原因见表5-9。
表5-9:电刷磨损严重或电刷面上有划痕的可能原因
可能原因 检查步骤 排除措施
主轴连续长时间过载工作 有计划的安排使用机床
主轴电动机换向器表面太脏或有伤痕 目测 清洁换向器
电刷上有切削液进入 做好密封措施
驱动器控制回路的设定、调整不当 检查参数是否正确 依照参数说明书,重新设置好参数
9. 过电压吸收器烧坏 通常情况下,它是由于外加电压过高或瞬间电网电压干扰引起的。
5.2.2 维修实例
例1:配套SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,开机后显示主轴报警。
分析与处理过程:检查SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,发现报警的含义与提示是“电源故障”,其可能的原因有:
① 电源相序接反。
② 电源缺相,相位不正确。
③ 电源电压低于额定值的80%。
测量驱动器输入电压正常,相序正确,但主驱动仍有报警,因此可能的原因是电源板存在故障。
根据SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器原理图,逐级测量各板的电源回路,发现触发板的同步电源中有一相低于正常电压。
检查确认故障原因为印制电路板存在虚焊,导致了同步电源的电压降低,引起了电源报警。重新焊接后电压恢复正常,报警消失,机床恢复正常。
例2:某配置FANUC 15型直流主轴驱动的数控仿型铣床,主轴在启动后,运转过程中声音沉闷;当主轴制动时,CRT显示“FEED HOLD”(进给保持),主轴驱动装置的“过电流”报警指示灯亮。
分析与处理过程:为了判别主轴过电流报警产生的原因,维修时首先脱开了主轴与主轴间的连接,检查机械传动系统,未发现异常,因此排除了机械上的原因。
接着又测量、检查了的绕组、对地电阻及的连接情况,在对换向器及电刷进行检查时,发现部分电刷已达使用极限,换向器表面有严重的烧熔痕迹。
针对以上问题,维修时首先更换了同型号的电刷;并拆开,对换向器的表面进行了修磨处理,完成了对的维修。
重新安装后再进行试车,当时故障消失;但在第二天开机时,又再次出现上述故障,并且在机床通电约30min之后,故障就自动消失。
根据以上现象,由于排除了机械传动系统、主轴、连接方面的原因,故而可以判定故障原因在主轴驱动器上。
对照主轴伺服驱动系统的原理图,重点针对电流反馈环节的有关线路,进行了分析检查;对电路板中有可能虚焊的部位进行了重新焊接,对全部接插件进行了表面处理,但故障现象仍然不变。
由于维修现场无驱动器备件,不可能进行驱动器的电路板互换处理,为了确定故障的大致部位,针对机床通电约30min后,故障可以自动消失这一特点,维修时采用局部升温的方法。通过吹风机在距电路板8~10cm处,对电路板的每一部分进行了局部升温,结果发现当对触发线路升温后,主轴运转可以马上恢复正常。由此分析,初步判定故障部位在驱动器的触发线路上。
通过示波器观察触发部分线路的输出波形,发现其中的一片集成电路在常温下无触发脉冲发生,引起整流回路U相的4只晶闸管(正组和反组各2只)的触发脉冲消失;更换此芯片后故障排除。
维修完成后,进一步分析故障原因,在主轴驱动器工作时,三相全控桥整流主回路,有一相无触发脉冲,导致直流母线整流电压波形脉动变大,谐波分量提高,产生换向困难,运行声音沉闷。
当主轴制动时,由于驱动器采用的是回馈制动,控制线路首先要关断正组的触发脉冲,并触发反组的晶闸管,使其逆变。逆变时同样由于缺一相触发脉冲,使能量不能及时回馈电网,因此产生过流,驱动器产生过流报警,保护电路动作。
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