发布者:宋丽影 来源:苏州吉海机电设备有限公司 发布时间:2020-8-8
1.关于#6451参数设置引起的通信故障
数控系统为E60 :
第1例客户报告故障现象如下:
在传送PLC程序时中途中断,断电后,重新设定#6451=001 10000,屏幕立即变为灰屏。只有将#6451=00010000,屏幕又恢复正常。
将系统做维修格式化(系统旋钮=7)后,系统屏幕又能够正常操作。再次将#6451=0010000,系统又变成灰屏
第2例客户报告故障现象如下:
数控系统为E60。在初始调试将#6451=00110000 后,系统变成灰屏。
以上两例都与参数#6451相关。
分析:在三菱数控系统中,#6451用于指定对CNC系统进行PLC程序传送。
如果设置#6451=00110000 (bit5=1) 则进入GX通信状态,即将三菱专用的编程软件“GX-DEVELOP”开发的PLC程序送入CNC系统。
如果设置#6451=00010000,(bit5=0) 则进入RS232通信。用于传送参数,加工程序等。
在本例中,一旦设置#6451=00110000,就出现灰屏,即使做维修格式化后故障仍然不能解除。这一故障与PLC通信有关,也可能是不符合格式的PLC程序引起了通信错误。
处理:设置NC系统旋钮=1,使PLC程序停止,解除PLC程序的影响。
再设置#6451=00110000,此时未出现灰屏,传送正常PLC程序后,系统正常。
在第一例中,向系统传送原PLC程序后,观察到GX软件的对话窗口有“PLC程序报警信息”,这是首次观察到的现象。将PLC程序格式化后,再传送正常程序,系统正常。
2.系统原点漂移:
一台控制系统为M64 的铣床。运行三月后客户报告出现下列故障现象:
停电一晚,第2天上电后运行时,出现位置偏差,目测有3mm-6mm,9. 8mm,,以当日基准设定为G54 坐标,继续运行能够正常运行,无偏差。凡停电4小时后,再开机,就出现上述故障,连续一个月每天出现上述故障。要求客户对“原点挡块”,“原点开关”做了紧固,仍然出现以上故障。
本公司技术人员到达工作现场后又仔细听取了客户的报告,证实每天上电后出现的位置误差在9.8mm,出现误差的频率很高。
本公司技术人员在现场做了10次回零实验,每次都能准确回零。
回零速度:高速=6000mm/分,爬行速度=200 mm/分;螺距=10mm;正向回零,时间下午14----15点启动回零运行,能正常回零,在零点位置做固定标记。连续回零十次都能正常回零,零点在固定标记处,分析和判断:出现的误差为9.8mm,而螺距为10mm可能是回原点出现问题。
观察“回零数据”画面:其“栅格量”=9.95一-9. 937.此数据不正常,这表明原点开关的“ON”点(“ON"点----指原点开关进入爬行区间后脱开原点挡块的“位置点”---NC系统从该点寻找
“Z向脉冲”做为电气原点)距第1栅格点只有0.063 mm,如果有其他机械因素的影响,其“ON”点就可能落到第1栅格点左侧。系统就会认定第1栅格点为电气原点,所以原点就相差了一个螺距。
调整参数#2028栅罩量(挡块延长量)后,“栅格量”=4.9此数值正常;必须注意: #2028和螺距的单位不一样,调整#2028栅罩量时,必须以1/1000mm为单位,例如欲设定5mm的栅罩量,必须设定#2028=5000.
另外:必须注意设定参数#1229,在“回零参数”画面上,
设定#1229bit6=------栅格量的显示值为“ON”点到“电气原点”的值。
#1229bit6=------栅格量的显示值为“栅罩量0N”点到“电气原点”的值。
在使用#2028调“栅罩量”时,必须设定“#1229bit6=1”, 这样才能观察到调节后的效果。
结果:经过调整参数#2028栅罩量(挡块延长量)后,使“栅格量”=4.9“栅格量”数值在正常范围,该机床工作正常,再未出现原点漂移。;
3. C64 CNC 上电之后出现“Z55 RI0未连接”报警故障现象:某专机上应用三菱 C64CNC ,上电后出现“Z55 RI0 未连接”报警。但实际已经连接远程1/0;
观察和处置:.上电后:
1.在C64NC本体上DI0接口的上方的灯开始为红色,约.2秒后闪烁,然后变为绿色。而RI0上一直为红色,而且没有闪烁。
2.将电缆R211两端屏蔽层接地,重新安装接地铜棒。仍未消除故障。屏蔽层单端接地未消除故障。
3. 将该电缆和RI0安装到另一台E60数控上,通信正常;证明该电缆和RI0没有问题。
4. 将参数#21102 bit2=1, 报警“Z55 RI0未连接”信息消除,但“在C64NC本体上DI0 接口的_上方的灯开始为红色,上电后约2秒后闪烁,然后变为绿色。而RI0上一直为红色,而且没有闪烁。”即RI0通信实际仍然没有完成。在I/F诊断画面.上没有任何信号输入。
5.调整过RI0站号,不起作用,以前即使站号不对,只影响输入信号的地址号。不会发出报警。
NC本体LED报警为: AL 91 00 41
41----为系统异常
判断:系统硬件故障送修。
4.故障报警:上电后出现报警: Y03放大器未连接E60一台新系统,,新基本I/0
上电后出现报警: Y03放大器未连接
实际.上已经连接。将该驱动器连接至另一台E60上,报警消除。所以排除“SH21电缆及驱动器一侧”的原因。
分析及判断:
可能基本1/ 0上的“SV1”口有问题。
处置:将驱动器连接于 “SV2”口,设置参数#1021=0201 ( 参数#1021为驱动通道设置参数。前2位为通道号,后2位为轴号)上电后,故障报警消除。这样可以判断“SV1”口是存在通信故障
5.故障报警:
E60数控系统,一 上电后 出现报警:“EMG L INE”这是由于连线故障出现的报警,
初步处置:将全部连线上紧但仍然出现该故障。
分析:可能“SV1”口有问题。将驱动器连接于“SV2”口,设置参数#1021=0201
上电后,故障报警消除。这是巧用:“SV2”口处理故障的两例。
6.故障现象:
工作机械:立式淬火机床,数控系统为E 60,客户报告早.上开机时出现“丢失程序和坐标”,(该系统设置为绝对检测系统)再次断电.上电后故障消除。
7.工作机械: 卧式12m淬火机床,数控系统三菱E68系
统;
故障现象:开机时出现“丢失坐标”故障,(该系统设置为绝对检测系统)。重新设定绝对值坐标后可正常工作。
8.工作机械为立式淬火机床,数控系统为E 60。在停机5天后重新开机,显示屏为白屏。2天后自动恢复正常。
分析与判断:
第6例和第7例均为开机后出现“丢失坐标”;第6例有可能是瞬间电源异常,所以重新断电上电后系统恢复正常。
第7例需要人为重新设定绝对值原点。第8例是两天后自动恢复。这两例故障可能与工作环境的湿度太大有关。
当工作环境的相对湿度在85--90%,温度在30- 35° C时,连续多天停机,重新开机时,可能会出现一些相关的故障。
CNC控制器和驱动器的电路板通过空气间隙绝缘,湿度过高,空气绝缘性能降低,空气中的水分附着在线路板表面,降低了线路板绝缘电阻,而且控制器内部运行时不断积累灰尘,这些灰尘吸附水分,使绝缘电阻更低,最终导致线路板绝缘击穿,造成设备故障。如果工作环境持续潮湿,线路板产生霉变,霉菌含有大量水分,会降低控制板绝缘性,局部电流增大,也会导致设备故障。湿度过大还会造成接线端子锈蚀,电阻增大。有客户报告过电机编码器接线端子锈蚀造成检测数据紊乱,从而引起电机.运行不稳定的案例。
改善工作环境的相对湿度可以采取放置下列措施:
1.)改善电柜的密封性能。悬挂变色硅胶(吸附水量大于50%),定期检查硅胶颜色,变色及时更换,干燥处理变色硅胶,循环使用。
2.)安装除湿机并设置成自动状态,保持低湿度环境;
3.)可在室内石灰,木炭,控制室内湿度。
4.)在设备停机期间,要使控制系统保持带电状态,持续散发热量,预防内部结露。
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