Hi,欢迎访问苏州吉海!抢修热线:13818985443
三菱数控系统维修 当前位置:首页 > 三菱数控系统维修 > 正文

三菱系统开机后常遇到的故障及排除方法分析

发布者:数控机床维修部    来源:苏州吉海机电设备有限公司     发布时间:2020-7-28


三菱系统开机后常遇到的故障及排除方法分析

开机后可能在[诊断]――[报警画面上显示很多故障报警,而且有些报警调试与实际现象并不相同 ,需要分析判断予以解除。

  [M01 0006 XYZ]――这一故障报警表明某一轴或3轴全部超过硬极限。

 现象:实际情况是各轴尚未运动并未碰上极限开关。

 

 故障分析及排除:

A. 各极限开关信号地址是按照系统规定连接,但接成了常开点,系统因此检测到过行程故障。

 处置:只需将极限开关接成了常闭点,该故障消除。

B. 各极限开关信号地址不是按照系统规定连接。

 处置:设置参数#2073,#2074,#2075#1226 ,将极限开关信号接成了常闭点。

2.2

[S02 2219   XYZ] ,

[S02 2220   XYZ] ,

[S02 2225   XYZ],

[S02 2236   XYZ]――初始参数设置错误。

 处置:这表示开机后设定的伺服参数不对,要根据电机或编码器型号进行设置。

2.3 [Y03 MCP   XYZ]――伺服驱动器未安装

 现象:实际情况是伺服驱动器已安装,为什么会出现这类报警?

 分析和处置:

1. 各连接电缆未插紧,将各电缆拔下后重新插紧。

2. 某条电缆有故障,更换电缆。

3. 上电顺序不对。应该先上伺服系统电,最后对控制器上电。

4.驱动器的轴号正确设定或终端插头未连接.

2.4    [Z55RI/O未连接]

 现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警?

 分析:● 上电顺序不对。先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO.

 主电缆CF10(控制器――基本I/O)连接不良。

 处置:

1. 改变上电顺序。

2. CF10电缆重新插拔上紧。

3.检查对RI/O的供电电源。

2.5   [EMG     LINE]――由于连接不当引起的急停故障

 分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。

 处置:将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电缆更换成R000

 电缆。一般SH21电缆内有10根线,但对于C1型驱动器必须用R000型电缆。R000电缆必须是20根线全部接满。

2.6 [EMG    SRV]――因为伺服系统故障出现的急停

 分析:

1. SH21 电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障。

2.上电顺序不对也会出现该故障。

 处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。

2.7 [ EMG    PLC]――由PLC程序引起的急停#p#分页标题#e#

 处置:监视PLC程序中引起的Y29FON原因,解除引起急停的故障。

2.8   [EMG    STOP]―― PLC   程序未运行。

 处置:1.检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1”

 将该旋钮置为“0”

2. 在显示器上设定PLC=“RUN”。

3.GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序。

2.9[U01——-无用户PLC]――尚未输入PLC程序

 

处置:输入PLC程序。

 

                             

 301.机床剧烈抖动、驱动器显示AL-04报警

 故障现象:一台配套FANUC 6系统的立式加工中心 , 在加工过程中,机床出现剧烈抖动、   交流主轴驱动器显示AL-04报警。

 分析与处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警的含义为“交流输入电路中的P1F2F3熔断器熔断”,故障可能的原因有:

1)交流电源输出阻抗过高。

2)逆变晶体管模块不良。

3)整流二极管 (或晶闸管)模块不良。

4)浪涌吸收器或电容 器不良。

针对上述故障原因,逐一进行检查。检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得RS相输入电压为220V,但T相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。

进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。

检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆。将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡;重新连接后,机床恢复正常。

302.驱动器出现报警“A”的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 0T的数控车床 ,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。

分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。

根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,

解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作:

1)切断驱动器电源,将设定端S1TEST

2)接通驱动器电源。

3)同时按住MODEUPDOWNDATASET4个键

4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后,松开全部键, 并保持1s以上。

5)同时按住MODEUP键,使参数显示FC-22

6)按住DATASET1s以上,显示器显示“GOOD”,标准参数写入完成。

7)切断驱动器电源,将S1(SH)重新置“DRIVE” 。

通过以上操作,驱动器恢复正常,报警消失,机床恢复正常工作。

 



转载请注明出处:苏州吉海 http://qudongqiweixiu.cn/a/1944.htm
【 我们确保可以修好测试好给客户!!!!】 数控机床维修,数控系统维修,机器人维修保养
---联系方式:
电话:021-50157782
手机:13338026327
邮箱:shygdzi@163.com
联系人:张工
网址:http://qudongqiweixiu.cn/


上一篇:西门子数控系统故障维修方法-经验分享
下一篇:三菱数控系统无法进入界面维修方法

请输入搜索关键字

确定